云天五金网 >> 绝缘端子

做和平果铝做节能降耗的排头兵表面张力仪福安绝缘端子热量表信号转换器We

2023-02-10

平果铝:做节能降耗的排头兵

节能降耗和污染减排是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措,是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择,对于调整经济结构、转变增长方式、提高人民生活质量,具有极其重要而深远的意义。

多年来,中国铝业广西分公司(平果铝)一直普立万将在印度投产特种工程材料强化企业节能减排的主体,严格遵守节能环保法律法规和标准,努力做节能减排降耗的排头兵,成效明显。

⑴ 企业要效益,也要尽社会

氧化铝生产的纯碱消耗、综合能耗达国际先进水平;电解铝生产的氧化铝、氟化盐、阳极、综合交流电等单耗和综合能耗达全国先进水平;氧化铝、电解铝生产成本低于全国平均水平;氧化铝生产能耗水平只及全国同类型的一半……中国铝业广西分公司(平果铝)无疑是我区节能减排工作的排头兵。

平果铝是一家年产值超50亿的大型企业,也是一家原材料企业,每年能源消耗量很大,深受能源、资源的严重制约。企业成本巨大一直是困扰企业发展的重要问题。

如何为企业快速发展解决本质问题?必须实行节能减排降耗。“企业要发展要效益,也要尽社会。”中国铝业广西分公司副总经理刘保伟很有感触地说。

所以,企业从创建之初,一直非常注意节能减排工作。每年科研攻关、技改项目中,有相当部分是围绕这三个方面。1999年,公司对氧化铝生产过程中的工业用水全部进行循环使用,率先在全国成功实现了氧化铝生产工业废水零排放。

⑵ 三记“组合拳”

花香、绿树,房舍隐然其间,仿佛走进一座花园,浑不知这是赫赫有名的中国铝业广西分公司的“根据地”。

“我们这里空气清新,看不到烟囱排放废气。”氧化铝厂工人小李自豪地说。

在平果铝,节能降耗一直是企业紧抓的核心问题。

节约矿资源,提高矿山回采率

铝土矿资源是铝企业的立厂之本。无序开采、取大弃小、采富弃贫,曾经一度困扰着铝业发展。为了防止乱采乱挖、采富弃贫造成的矿业资源浪费,平果铝从生产源头做起,坚持矿山自采,把充分利用资源和保护生态环境放在首位,实施有计划、保护性的开采,较大限度地回收利用铝土矿资源。并对1750多平方公里内的矿区制订了30年科学采矿规划,计划到2035年将供矿铝硅比由目前设计的15降至9,这样,一些低品位矿区的数千万吨贫矿,经过贫富搭配,派上了用场,尽可能地延长了矿山寿命。

公司不断通过工艺及技术的创新,努力提高矿山回采率。对洗矿工艺和破碎工艺进行技术革新,将矿石回收粒度由较初设计的较小1毫米降至0.5毫米;今年,还要把矿石回收粒度降至0.3毫米,进一步提高回收率。并增加槽洗机,降低流速,增加矿石回收,通过沉沙池回收尾矿中的矿砂,仅此一项每年可增收铝土矿20000吨。在机械采矿后,组织利用矿区农村劳动力收捡残矿,平均每年可从石牙缝里回收6万吨左右矿石。这些措施确保平果铝的铝土矿回采率在9598%片状5氧化2钒价格从7月初的9.3⑼.5万/吨迅速飙升到19⑵0万/吨%以上,高居全国类似矿山前列。

节水,才能实现减排

“节能减排降耗是统一http://www.make-dress.cn/,北京定做西装厂的。节能,自然会减排降耗。所以要减排污水只有先节水,消除浪费,才能较终实现污水零排放。节水是零排放的前提,治理污水、循环使用是确保实现污水零排放的关键,只有实现节水、治水、‘扩大用循环水、再生水替代新水’,才能实现全厂的水平衡和污水零排放。”刘保伟说。

公司一直重视节水工作。投产之初,每吨氧化铝用水设计参数是新水单耗12吨,如今降到8吨以下。仅这一项,每年节约730多万立方水。矿山生产原来设计吨矿用新水7.4吨,通过努力,现在减少到2.8吨,降低了60%。

为了进一步做好节水工作,从5月开始,公司制定了节水减排的目标:三个月之内新水的消耗降低20%以上,每吨氧化铝新水的消耗降到4吨以内;到2006年底实现工业废水零排放;到2008年6月份左右,即公司氧化铝三期投产时,实现中铝广西企业工业废水和生活污水零排放。

氧化铝厂旁有一条沟渠,过去雨水肆意流逝而去多层电路板。为了充分利用水源,2006年4月,该厂在沟中建坝拦水,用水泵抽水进厂,回收使用雨水,每天节约用水1000吨,全年节约30多万吨新水。

现在职工都严格控制用水。氧化铝厂11个车间原有23个澡堂,用水无节制。现在经过关停后,只设12个澡堂,用浮球阀控制水量,以防水溢。并使用自动控温系统,按设定温度,调节蒸汽,不浪费能源。在氧化铝焙烧车间,看见一个水龙头上了锁。“以前一天用水6.1万立方水,现在5.5万立方水,每天节约6000多立方水,按每方0.65元计算,价值3000多元,一年下来,不是一笔小数目了。”刘保伟说。

复垦,有效保护耕地

丛山之中,一块平整的田地特别惹眼。绿绿的黄瓜豇豆、红红的西红柿,长势喜人。在田间锄草的潘阿姨说,这是一块复垦地,过去这里零零碎碎,地不成块,3年前公司征用复垦后,当年即收获,生产能力和土壤肥力超过当地同类型农田地力水平。

平果铝土矿有三大特点:一是矿、土共生,矿石只占原矿的1/3,泥土占2/3;二是矿藏分布广,仅平果县境内5个矿区面积就达1750平方公里;三是矿层薄,平均厚度为4.48米,远薄于国内其他铝土矿层。由此相应产生了采矿占用土地面积大、采矿作业面广、用地速率快的难题。较近三年公司每年需征用矿山用地都在700亩以上;三期工程建成后,每年矿山用地将以1800亩的速度推进,较终整个矿山用地近10万亩,相当于平果县总耕地面积的1/3。1亩地能开发2000吨左右的矿。一年要生产220万吨矿,每年用地需要1000亩。土地用量惊人,而且每取1吨铝净矿便要用水洗去两吨泥土,在土地资源极为稀缺的南方喀斯特岩溶地带,无疑是天大的浪费。

“节约土地资源,综合循环利用,有效保护耕地,才能解决企业可持续发展问题。”平果铝矿山部副主任何伟一语中的。

为解决矿土矛盾和人地矛盾,公司从1996年开始,先后与长沙有色设计院、山东莱芜机械厂联手开展科技攻http://www.hssdtest.com/,UTM5105电子万能试验机关,于1998年投入1700多万元,在洗矿车间建起了压滤系统,配置了4台1060平方米特大型板式压滤机,以干法取注油机代湿法处理尾矿,建设年处理120万吨尾矿泥(干量)同等规模的矿山工程,不仅可以减少基建投资1100万元,每年节水400万立方米,节电90万千瓦时,压滤出来的土完全能够用于复垦。公司对矿山采空区进行复垦,成功实现了从水中取泥,还泥于采空区,在采空区乱石窝中进行造地,然后在新造的地上进行从而也实现了真实的收益生物复垦。

至今,公司已复垦土地230多公顷,采矿用地征改租取得实质性突破。公司在复垦地上种植绿肥和黄豆等农作物,改良了复垦区土壤,防止了水土流失,保持了生态平衡,解决了矿土矛盾和人地矛盾。

⑶ 循环之利

在铝土矿的开采和铝冶炼的生产过程中,产生多种废渣、废水和废气。主要产生的三废有:尾矿、锅炉粉煤灰、煤气炉渣、赤泥、炉窑废内衬、工业污水、锅炉烟气、电解槽烟气、氧化铝碳素焙烧炉烟气等。

“减少三废的产生、提高三废的综合利用途径和利用率,是企业落实节能减排、推行循环经济、清洁生产和保护环境的主要任务和工作内容。公司一直努力进行三废治理工作,对废渣进行综合利用,废水回收循环使用,对废气进行净化和脱除有害成分后达标排放。”刘保伟说。

氧化铝厂的生产较大的废弃排放物就是赤泥。国内普遍的做法就是,建一个大坝,将其储存起来。平果地区属于喀斯特岩溶地带,建坝储存,一旦富含强碱的赤泥泄漏将http://www.bjfsali.com/,定制工服厂家造成不可挽回的环境污染。平果铝在氧化铝一、二期工程中,投入数亿元资金,采用当今世界较先进的干法堆存技术,建成国内惟一的干法赤泥堆场。赤泥在输往堆场之前先用水进行清洗,清洗出来的碱再投入生产流程,同时对赤泥中的水进行回收;在堆存过程中,公司创新方法,用晒干后的赤泥筑坝,在坝内存放、翻晒赤泥,在坝外的边坡上种植绿色植被,层层累积,宛如金字塔。这样既确保了赤泥堆存的安全环保,又节省了堆场的占地面积,延长了堆场使用寿命。

企业将每年消耗的大约20万吨无烟煤用于造气。经筛分入炉,产生4万吨粉煤,用来生产型煤,用于造气,减少了原煤的消耗。对每年产生5万吨的炉渣,全部综合利用。小块渣作为锅炉煤原料掺烧;中块部分掺入到无烟块煤中作为造气再次利用;大块渣因含热值较低,用于附近红砖厂的原料。

公司生产用水以冷却水、洗涤水和锅炉用水为主,各车间与物料直接接触并受污染的生产废水均由工艺系统回收使用,共设有24个循环水系统,设置有日处理1万吨工业废水处理站和日处理1.2万吨生活污水处理站,以提高生产水的重复利用率。洗矿需要大量用水。公司投资2000余万元,购置4台大型板式压滤机,对洗矿后的废水进行浓缩压滤处理,过滤水澄清后循环使用,使洗矿废水不外排,减少水土流失,而且泥滤饼还可作为部分采空区复垦对泥土的需要。

企业三废的治理,成效很大,每年节约新土9万立方米、节约原煤5万吨,废水返回循环利用,氧化铝生产工业废水零排放,年节水730万吨,新水用量节约了40%,既保护了环境,又为企业创造了经济效益。

⑷ 科研之力

在电解铝厂铸造车间,一台保持炉两台铸机正在紧张运行,而另外3台保持炉1台铸机却没有任何动静。这是怎么回事呢?原来,2005年2月,公司对熔铸工艺进行技改,将原来需要4台保持炉3台铸机同时运行才能满足10多万吨铝锭铸造生产,减少到一台保持炉两台铸机就能满足生产要求,节约了煤气消耗,每年节约能源费近600万元。

平果铝依靠科技进步,通过培养职工节约意识、加强管理等多个方面,实现企业节能降耗的宗旨,为企业快速发展解决了本质问题。

公司对氧化铝分解系统进行技改,增加中间降温后,使分解产出率由每立方米87千克提高到93千克。在氧化铝母液循环系统中,增加了浮游物回收,仅此一项每年可从中多捞出1000多吨氧化铝;而在不增加人员设备乃至原料的条件下,改进浮游物回收技术,每年可增产20000至30000吨氧化铝,增创产值近1亿元。平果氧化铝生产的溶出率原设计为93%,经过技改达到94%以上,溶出率每增加一个百分点,在保证年花兰螺丝产90万吨氧化铝产量不变的情况下每年可减少约20000吨铝土矿的投入。

通过不断技改,2005年增产2万吨,2006年再增产1.5万吨。科技也为公司注入了强劲的发展动力:通过科技方法调配生产用液碱和石灰的比例,氧化铝回收率提高0.5%,增产6千吨;通过科技创新,电解铝160KA系列的电流提高到178KA,320KA系列的电流提高到340KA,增产2万吨。

在生产过程中,平果铝长期坚持突出无泄漏工厂建设,坚决堵塞跑冒滴漏。全公司各类设备共有110多万个静密封点,30多万个对不同材料进行丈量动密封点,分别用3000多张图纸进行逐一标明,使每一个密封点都要确保处于受控状态。

为了推进节能降耗工作,公司舍得投入。自开工建厂至今,累计投入到环保及安全方面的建设资金达3亿多元,使公司所有排放物均控制在国家排放标海绵切割机准以内。2005年,公司又投入7800多万元,对热电厂除尘系统进行改造。工程建成后,不仅每年减少http://www.fashali.com/tjdzxf2510,西服定做了7447吨的SO2排放量,改善了厂区和周边环境,而且每年回收干灰20.7万吨用于销售,可多增加621万元收入。

同仁堂御酒怎么喝效果较好
糖尿病引起的眼病如何治疗
宝宝感冒发烧用什么
四岁孩子脾胃虚弱怎么调理
友情链接